「重大通报」技术|5000t/d生产线原料磨循环风机节能改造

 admin   2024-02-22 21:08   22 人阅读  0 条评论

一、简介


某公司熟料生产线5000t/d,原料磨循环风机运行效率低,实际电耗高,节能空间较大。现场调查显示,气体中粉尘浓度高、叶轮磨损严重、风机振动大,直接影响了原料厂的生产能力,增加了设备运行维护成本。技术创新刻不容缓。


2、风机参数测量


21原风机设计参数


风机进口流量900000m3/h,风机全压升11500Pa,


风机转速978r/min,风机进口温度90~100。


22风机实际参数测量


在试验条件下,测量了风机的进、出口静压、流量、介质温度、电机功耗。使用压力表测量风机入口和出口膨胀节附近的静态气压。采用现场方法和标准皮托管测量横截面流量,在风机入口连通管路处沿风道圆周设置8个流量测量孔,并在每个测量孔处进行测量。3个点,共24个测量点。使用皮托管和微压计测量横截面各网格点的动压力,并将动压力的均方根作为横截面的平均动压力Pd。计算公式如下


由公式可知


Pd——流量测量段平均动压,Pa


Pdt——流量测量部分各测量点的动压时间


平均值,帕


流量测量段采用数字温度计测量介质温度,流量测量段采用皮托管和微压计测量气体静压。流量测量段的流量按下式计算


由公式可知


qv——测量横截面流量,m/s


A——流量测量横截面,m


——流量测量段介质面积kg/m3


由公式可知


——标准条件下的介质密度,kg/m3标准


Pa——当地大气压,Pa


Ps——流量测量段静压,Pa


t——流量测量段介质温度,


23改造前风扇测量结果表1


表1改造前风扇测量结果


3.风扇修复


31风机改造原则及设计方案


一般来说,如果测试条件是风机长期正常运行的情况,可以考虑测试参数的一定余量作为风机选型的设计点,以最大限度地节能并考虑到测量中可能出现的误差。在满足风机性能参数的前提下,风机改造范围应尽可能小,并充分利用现有土建基础和输气管道。基于上述原则,公司确定风机选型方案如表2所示。


表2风扇选型


根据方案中提供的风机参数,我们在充分考虑风机性能的基础上,定制了如下设计。


1、气体中含有大量粉尘,风机叶轮衬里采用高硬度复合耐磨材料,风机机壳蜗壳上加有耐磨衬里,防止含尘气体的侵蚀。


2考虑到必须继续使用原电机,必须提供新风机转子的转动惯量和启动功率扭矩曲线,以便电机制造厂确保原电机启动满足新风机的要求。


3、考虑采用变频电机,为保证设备稳定运行,必须计算轴系扭振,保证风机运行时避开共振范围。


***机转子出厂前应进行动平衡实验,确保平衡精度达到G25。


5、为方便现场对叶轮的维护,风机外壳采用分体式设计,外壳内适当位置设有检修门和排水沟。基于上述设计,风机主轴和叶轮材料结合了足够的刚性和强度,提高了风机的性能,降低了维护成本,并将风机的设计寿命延长至15年。年龄。


32高效风机安装及测试


321风扇安装


选择专业的施工团队,保证设备的安装精度,为今后的系统运行打下良好的基础。施工过程中应注意重要节点的安装和调整,并做好详细记录,主要包括


1.将主轴和集电器拉到位后,调整轴承座上的轴承位置,确保驱动侧轴承居中,非驱动侧在设计的预偏移范围内,如图所示。图1。


图1轴承位置调整


2、下壳微调定位后,微调集电器间距,调整其位置。


3、准确定位轴承,检查主轴水平,清理轴承内孔和轴承座,盖上轴承座。


4.提起并组装上壳,然后装上上盖,完成紧固连接,如图2所示。


图2上壳封盖


通过精准协调和科学管理,尽可能维护了风机及相关辅助设备的基础,缩短了改造周期,仅用了15天,风机就安装到位并准备调试。


322风扇测试


安装调试验证通过后,进行性能测试,对风机改造前后相同生产条件下一段时间内的功耗进行选择和比较。测试参数列于表3。


表3改造前后风机测试数据对比


表3中,改造后风机每小时可节电3933kWh-3350kWh=583kWh,按原料厂循环风机年运行时间6000h计算,年节电为583x6000=3498。10kWh时,您可以享受显着的节能效果。


4。结论


我国水泥生产线很多风机运行效率低、能耗高,节能空间很大。高效循环风机自投产以来,风机运行平稳,节能效果显着。预计未来该生产线水泥综合电耗将进一步降低,节能效益不断提高。


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